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HRM立式磨半終粉磨系統(tǒng)提高產(chǎn)質(zhì)量改造實(shí)踐

合肥中亞建材裝備有限責(zé)任公司 · 2017-03-15 11:15

  在立磨預(yù)粉磨+雙倉球磨機(jī)系統(tǒng)中,由于立磨產(chǎn)生的微細(xì)粉比輥壓機(jī)多,采用“多級(jí)分選、分段粉磨”工藝,將由立磨產(chǎn)生的微粉(≤45um,大部分≤30um)分離出來直接進(jìn)入成品庫,系統(tǒng)產(chǎn)量大幅度提高。生產(chǎn)P·O42.5水泥產(chǎn)量由改造前的150~170t/h提高到目前的190~200t/h,水泥成品比表面積由350m2/kg提高到390m2/kg以上,粉磨系統(tǒng)電耗由35kWh/t降至30kWh/t以內(nèi),同時(shí)水泥的性能得到很大提高。

  引言

  立磨半終粉磨即選出大部分立磨所產(chǎn)生的微粉(主要為30um以下微粉)直接進(jìn)入成品,一方面穩(wěn)定了立磨料床,極大減輕了磨機(jī)的振動(dòng),提高了粉磨的效率;另一方面,大幅度減少了球磨機(jī)內(nèi)的 “過粉磨”現(xiàn)象,提高了球磨機(jī)的粉磨效率,成品質(zhì)量提高的同時(shí),產(chǎn)量大幅度提高,經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。

  江蘇某廠有一條年產(chǎn)120萬噸水泥粉磨站,粉磨系統(tǒng)采用HRM3400P立式磨做預(yù)粉磨,配備PS雙分級(jí)篩+HES型選粉機(jī)+Φ3.8X13米球磨機(jī)組成的聯(lián)合粉磨系統(tǒng)。于2015年底進(jìn)行了水泥半終粉磨工藝改造,取得了很好的增產(chǎn)節(jié)能效果。

  1、改造前基本情況

  工藝流程圖見圖1,主機(jī)設(shè)備見表1。

圖1 改造前系統(tǒng)工藝流程

表1 改造前主機(jī)設(shè)備

表1  改造前主機(jī)設(shè)備

  物料經(jīng)中心下料管進(jìn)入由減速機(jī)驅(qū)動(dòng)的磨盤上,由于離心力的作用,物料向磨盤周邊移動(dòng),進(jìn)入粉磨輥道。在磨輥壓力的作用下,物料受到擠壓、研磨和剪切作用而被粉碎后,全部進(jìn)入磨機(jī)的排料槽排出磨外,通過外循環(huán)提升系統(tǒng)進(jìn)入PS分級(jí)篩進(jìn)行篩分,>3mm的物料重新返回立磨繼續(xù)粉磨,≤3mm的物料進(jìn)入HES型選粉機(jī)進(jìn)行分級(jí),入球磨機(jī)粒度要求R0。08≤20%或比表面積:220~260m2/kg。

  2、改造前存在的主要問題

  在系統(tǒng)改造前運(yùn)行的兩年時(shí)間里,暴露出了很多的問題,包括工藝、設(shè)備、原材料等方面。

  2.1缺少磨頭倉。當(dāng)配料秤一臺(tái)或多臺(tái)出現(xiàn)故障或入磨物料波動(dòng)時(shí),會(huì)破壞磨盤上穩(wěn)定的料床,導(dǎo)致磨機(jī)振動(dòng),同時(shí)增加了操作者的難度。球磨機(jī)同樣沒有磨頭倉,一方面入磨物料由高速?zèng)_擊到球磨一倉,造成物料在磨內(nèi)流速很快,未受到合理的粉磨就進(jìn)入二倉;另一方面,很細(xì)的物料如粉煤灰無法直接加到球磨機(jī)內(nèi),而像這種細(xì)物料就沒必要經(jīng)過立磨預(yù)粉磨。

  2.2 選粉效率低,循環(huán)負(fù)荷大。PS分級(jí)篩為設(shè)計(jì)角度30°的自流篩,篩網(wǎng)篦縫為3mm,投產(chǎn)初期篩分效果很好,系統(tǒng)產(chǎn)量能夠達(dá)到180t/h,不過很快篩網(wǎng)篦縫就堵塞嚴(yán)重,篩分效果極差(<3mm含量在50%,<0.08mm含量在10%),大量的回料造成立磨運(yùn)行的不穩(wěn)定,循環(huán)提升機(jī)電流接近額定值,循環(huán)量達(dá)到5倍之多。同時(shí)大量的循環(huán)加速了分級(jí)篩的磨損,大量的粗顆粒進(jìn)入選粉機(jī),增加了選粉機(jī)的負(fù)荷,降低了選粉效率。

  2.3 球磨機(jī)粉磨效率差,立磨預(yù)磨系統(tǒng)產(chǎn)生的大量細(xì)粉經(jīng)篩分、選粉、布袋收塵器后全部入球磨,細(xì)度80um篩余18%左右,比表面積達(dá)250~270 m2/kg,而出球磨機(jī)細(xì)度80um篩余在2.0%左右,比表只有350m2/kg左右,入球磨粒度分布見表2。

圖2 入球磨機(jī)粒度分布

表2  入球磨機(jī)粒度分布

  從表2中可以看出入球磨機(jī)的物料中存在有50%以上的32μm及以下的合格品,在球磨內(nèi)產(chǎn)生“過粉磨”現(xiàn)象,降低了球磨機(jī)的粉磨效率。

  2.4 球磨機(jī)隔倉板蓖板蓖縫及出料蓖板蓖縫經(jīng)常堵塞,減少了球磨機(jī)的通風(fēng)面積,在風(fēng)量一定的情況下,篦縫風(fēng)速較高,造成大量未經(jīng)充分研磨的粗顆粒物料進(jìn)入后倉, 降低球磨機(jī)粉磨效率的同時(shí)出磨水泥細(xì)度還會(huì)出現(xiàn)“跑粗”現(xiàn)象。

  2.5 P·O425水泥性能較差,表現(xiàn)為標(biāo)準(zhǔn)稠度需水量高、早期強(qiáng)度高、后期強(qiáng)度偏低、預(yù)拌混凝土性能較差。對(duì)比試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表3。

對(duì)比試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表2

  3、改造措施

  3.1 調(diào)整生產(chǎn)工藝

  采取半終粉磨工藝,將立磨預(yù)粉磨系統(tǒng)中的部分合格細(xì)粉通過選粉機(jī)分選出來,直接通過斜槽輸送入水泥庫。

  3.2 改造后的工藝流程

  改造后的工藝流程圖見圖2。

圖2 改造后系統(tǒng)工藝流程

  3.3具體實(shí)施措施

  3.3.1、拆除PS16090型分級(jí)篩,新增一臺(tái)V4000型選粉機(jī):處理能力1200t/h;處理風(fēng)量220000~250000m3/h。

  3.3.2、拆除HES—N3000型選粉機(jī),新增一臺(tái)組合式選粉機(jī):選粉風(fēng)量240000m3/h;系統(tǒng)產(chǎn)量200~260t/h(比表:370~410m2/kg);電機(jī)功率75 kW;選粉機(jī)主軸轉(zhuǎn)速100~200r/min。

  3.3.3、循環(huán)風(fēng)機(jī)利用原預(yù)粉磨系統(tǒng)風(fēng)機(jī)。原系統(tǒng)風(fēng)機(jī)處理風(fēng)量:220000 m3/h、全壓:51000Pa、電機(jī)功率500kw。經(jīng)計(jì)算,風(fēng)機(jī)的風(fēng)量、風(fēng)壓能夠滿足需要。

  3.3.4、增加一臺(tái)尾排風(fēng)機(jī),風(fēng)量:65000m3/h,壓力:4700Pa,電機(jī)160kW(利用原HES—N3000型選粉機(jī)電機(jī))。

  3.3.5、增加空氣輸送斜槽,將選出的成品水泥匯入原有斜槽,經(jīng)提升機(jī)進(jìn)入水泥庫。

  3.3.6、改聯(lián)合粉磨為選擇性半終粉磨,將立磨粉磨出的物料經(jīng)V型選粉機(jī)分級(jí)機(jī)打散分級(jí)后,大于200um的物料返回立磨粉磨。小于200um的物料經(jīng)ZH4000型高效分級(jí)機(jī)將45um以下(主要32um)的從預(yù)粉磨系統(tǒng)中分離出來進(jìn)入旋風(fēng)收塵器收集進(jìn)成品斜槽與球磨機(jī)出來的物料混合后入水泥庫;45-200um的物料進(jìn)入球磨機(jī)系統(tǒng)繼續(xù)粉磨至成品。如球磨機(jī)消化不了,亦可將部分45-200um的物料返回立磨繼續(xù)粉磨。

  3.3.7、對(duì)立磨粉磨系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化

  1)、增加立磨磨頭倉和定量給料料稱,穩(wěn)定入立磨機(jī)的物料流量。

  2)、增加磨內(nèi)擋料裝置,防止未經(jīng)粉磨的大顆粒“逃逸”。

  3)、增加磨內(nèi)通風(fēng)系統(tǒng),將立磨粉磨產(chǎn)生的微粉及時(shí)通過收塵器收集進(jìn)入成品斜槽。

  4)、V型選粉機(jī)物料入口增加撒料裝置,提高V型選粉機(jī)分級(jí)效率。

  3.3.8、對(duì)球磨機(jī)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整

  1)、將傳統(tǒng)的雙層隔倉板的盲板改為防堵塞篦板,有效增加了隔倉板的通風(fēng)面積,降低了磨內(nèi)物料通過隔倉板時(shí)的流速。

  2)、二倉增加了兩道活化環(huán)裝置。

[Page]

  4、改造后效果

  改造完成后,系統(tǒng)產(chǎn)量由160~170t/h穩(wěn)步提高到190~200t/h,系統(tǒng)粉磨電耗由35kwh/t降低到29kwh/h左右,水泥在拌制混凝土過程中與外加劑的適應(yīng)性問題策底解決,甚至超過了老線輥壓機(jī)聯(lián)合粉磨水泥。P·O425水泥熟料配比由82%降低到79%,水泥早期強(qiáng)度比改造前降低2MPa左右,但后期強(qiáng)度提高了6MPa左右,需水量較改造前降低了2個(gè)點(diǎn)左右,水泥性能得到大大的提高。達(dá)到了改造目標(biāo)。

 4.1改造前后技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比見表4。

  表3: 改造前后技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比

表4: 改造前后技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比

  4.2改造后新系統(tǒng)與輥壓機(jī)聯(lián)合粉磨系統(tǒng)對(duì)比,對(duì)比試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表5。

對(duì)比圖

  4.3立磨半終粉磨水泥與輥壓機(jī)聯(lián)合粉磨水泥粒度分布比較

立磨半終粉磨水泥

 立磨半終粉磨水泥

輥壓機(jī)聯(lián)合粉磨水泥

輥壓機(jī)聯(lián)合粉磨水泥

  4.4水泥電鏡分析比較

立磨半終粉磨水泥

立磨半終粉磨水泥

輥壓機(jī)聯(lián)合粉磨水泥

輥壓機(jī)聯(lián)合粉磨水泥

  總結(jié):

  通過此次改造解決了球磨機(jī)過粉磨現(xiàn)象,球磨機(jī)的粉磨效率顯著得到提高,入球磨細(xì)度80um篩余由20%以內(nèi)放寬到40%左右;出球磨機(jī)細(xì)度80um篩余由2.3%降低到1%以內(nèi),充分說明微粉進(jìn)球磨機(jī)對(duì)球磨機(jī)做功起阻礙作用。

  立磨預(yù)粉磨穩(wěn)定運(yùn)行對(duì)原料的顆粒級(jí)配很敏感,改造后增加了磨內(nèi)通風(fēng)系統(tǒng)和調(diào)節(jié)磨盤的轉(zhuǎn)速措施,對(duì)立磨預(yù)粉磨的穩(wěn)定運(yùn)行有十分重要的作用。另一方面增加了磨頭倉對(duì)磨機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行也有著十分重要的的作用,立磨預(yù)粉磨的循環(huán)量大大降低,循環(huán)提升機(jī)電流由改造前180~200A降低到100~110A。成品質(zhì)量提高的同時(shí),產(chǎn)量大幅度提高,經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。

  特別說明的是由于市場等方面的因素,該廠每天只生產(chǎn)8小時(shí),如能連續(xù)生產(chǎn)粉磨系統(tǒng)電耗應(yīng)該更低。

編輯:俞垚伊

監(jiān)督:18969091791

投稿:news@ccement.com

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