一级黄色片黄色片|精品国内亚州成人在线|午夜毛片一级亚欧无码性爱|丁香久久综合视频|丁香社区视频在线观看视频|色情视频在线观看一区|激情四射丁香五月天|电影电影电影电影三级片色妞网站|精品人妻少妇嫩草AV|久久久久99精品成人片毛片

RSP預(yù)分解窯生產(chǎn)線改造設(shè)計(jì)

2006-03-10 00:00
  東北某地區(qū)HS公司上世紀(jì)九十年代建成一條1000t/dRSP預(yù)分解窯水泥熟料生產(chǎn)線,投產(chǎn)后生產(chǎn)狀況始終不穩(wěn)定,產(chǎn)量低,能耗高,飛灰大,污染嚴(yán)重。2002年對(duì)該生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造,經(jīng)過(guò)技術(shù)改造,效果十分明顯,產(chǎn)量提高近50%。其他指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求。本文針對(duì)改造情況作理論分析和具體改造措施的介紹。
  1、改造前設(shè)備配套及存在的主要問(wèn)題
  HS公司1000t/dRSP預(yù)分解窯生產(chǎn)線主要設(shè)備及性能參數(shù)見表(1)。應(yīng)用先進(jìn)的窯外分解技術(shù)對(duì)該生產(chǎn)線進(jìn)行全面的熱工診斷,項(xiàng)目包括主要設(shè)備能力,原料,煤粉及熟料化學(xué)成分,煤粉的工業(yè)分析,各部煙氣成分,壓力,溫度,風(fēng)速以及系統(tǒng)平衡中主要支出熱等。找出主要問(wèn)題如下:
(1)整個(gè)系統(tǒng)漏風(fēng)偏大。
(2)熟料產(chǎn)量始終在800~900t/d之間波動(dòng),沒達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)。
(3)C1級(jí)筒出口溫度偏高(400℃),負(fù)壓偏大(5900~6200Pa)。
(4)三次風(fēng)溫度偏低,入口溫度在600℃左右。
(5)C1級(jí)筒分離效率差,出口飛灰量大。
2、對(duì)存在問(wèn)題的理論分析
  用熱工診斷和熱平衡計(jì)算,對(duì)該生產(chǎn)線預(yù)分解系統(tǒng)各部位的風(fēng)速及有關(guān)參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),見表(2)。認(rèn)真分析表(2)的各部位參數(shù),我們會(huì)發(fā)現(xiàn)該預(yù)分解系統(tǒng)在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上存在一些缺陷。
 ?。?)預(yù)熱器C2~C5級(jí)旋風(fēng)筒截面風(fēng)速低。經(jīng)熱工診斷計(jì)算,C2~C5級(jí)旋風(fēng)筒截面風(fēng)速在5.58~5.6m/s之間,(C1級(jí)旋風(fēng)筒截面風(fēng)速約為3.95m/s)早期設(shè)計(jì)的旋風(fēng)筒截面風(fēng)速均為4~5m/s。旋風(fēng)筒截面風(fēng)速低,有利于降低系統(tǒng)阻力,延長(zhǎng)氣料停留時(shí)間。但風(fēng)速小氣體攜帶物料的能力弱,物料不能完全同熱氣體混合換熱,一部分物料沒有充分換熱就降到下一級(jí)旋風(fēng)筒里,影響了物料的分解。大量實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證C2~C5級(jí)旋風(fēng)筒的設(shè)計(jì)截面風(fēng)速一般取6~7m/s,大于7m/s則系統(tǒng)阻力增大。從分離效率考慮,C1級(jí)要提高分離效率達(dá)95%,增加粉塵在旋風(fēng)筒中沉降時(shí)間,故取C1級(jí)旋風(fēng)筒設(shè)計(jì)風(fēng)速在3~4m/s。
 ?。?)分解爐MC室截面風(fēng)速低。RSP預(yù)分解系統(tǒng)分解爐由預(yù)燃室SC和混合室MC組成。該系統(tǒng)混合室MC室截面風(fēng)速在5.85m/s,分解爐截面風(fēng)速低,其攜料能力減弱,易產(chǎn)生塌料現(xiàn)象,影響分解爐的分解效果。現(xiàn)在新開發(fā)的各種形式的分解爐都有縮小爐徑,增加爐體高度或延長(zhǎng)出風(fēng)管長(zhǎng)度的趨勢(shì)。所以在保證爐容的前提下,應(yīng)適當(dāng)提高爐內(nèi)風(fēng)速,一般MC室截面風(fēng)速在6~10m/s范圍。最新設(shè)計(jì)的RSP預(yù)分解系統(tǒng)取MC室截面風(fēng)速在8~12m/s。
 ?。?)C1級(jí)旋風(fēng)筒入口風(fēng)速大,達(dá)到24m/s。在一定范圍內(nèi)提高進(jìn)風(fēng)口風(fēng)速會(huì)提高分離效率,但風(fēng)速過(guò)高,會(huì)引起粉塵二次飛揚(yáng)加劇,分離效率反而降低。許多實(shí)驗(yàn)表明,在實(shí)際生產(chǎn)中進(jìn)風(fēng)口風(fēng)速對(duì)壓損的影響遠(yuǎn)大于對(duì)分離效率的影響,因此在不明顯影響分離效率和進(jìn)口不致于產(chǎn)生過(guò)多物料沉積的前提下,適當(dāng)降低進(jìn)風(fēng)口風(fēng)速,可作為有效降阻措施之一。C1級(jí)筒入風(fēng)口風(fēng)速達(dá)到24m/s既增大系統(tǒng)阻力,又降低了收塵效率,引起C1級(jí)筒出口飛灰嚴(yán)重。通過(guò)冷模實(shí)驗(yàn),一般旋風(fēng)筒入風(fēng)口風(fēng)速取17~20m/s為宜。
 ?。?)旋風(fēng)筒出風(fēng)口風(fēng)速高,風(fēng)速達(dá)到20.71m/s。出風(fēng)口風(fēng)速高,導(dǎo)致旋風(fēng)筒阻力增大,對(duì)于大蝸殼旋風(fēng)筒,既在相同斷面風(fēng)速的情況下,其出風(fēng)口風(fēng)速低,從而能很好地降低旋風(fēng)筒的阻力,也為其增大內(nèi)筒提供可能,一般經(jīng)驗(yàn),旋風(fēng)筒出口風(fēng)速在13~14m/s范圍。
  (5)旋風(fēng)筒內(nèi)筒直徑小。C2~C5級(jí)旋風(fēng)筒內(nèi)筒直徑與旋風(fēng)筒有效直徑之比為0.5~0.52,(C1級(jí)為0.46)。實(shí)踐證明:內(nèi)筒直徑小,系統(tǒng)阻力增大,影響旋風(fēng)筒的分離效率。降低旋風(fēng)筒阻力的有效措施就是增大內(nèi)筒直徑,縮短內(nèi)筒插入深度。當(dāng)前新建生產(chǎn)線設(shè)計(jì)的內(nèi)筒,其直徑與旋風(fēng)筒有效直徑之比已提高到0.6~0.7。
 ?。?)旋風(fēng)筒內(nèi)筒高度設(shè)計(jì)不合理。旋風(fēng)筒內(nèi)筒高度與進(jìn)風(fēng)口高度之比;C1=0.81,C2~C3=0.44,C4~C5=0.5。從降低系統(tǒng)阻力的角度出發(fā),內(nèi)筒插入深度淺一些為好,但C1筒是生料入口處,此處溫度低,生料入C1筒后易產(chǎn)生飛灰,再加上入風(fēng)口風(fēng)速高達(dá)24m/s,導(dǎo)致C1筒出口飛灰增大,分離效率下降。內(nèi)筒高度大一些,插入深度深一些,可減少C1級(jí)筒出口的飛灰量,提高分離效率。所以C1級(jí)筒內(nèi)筒高度不能小,現(xiàn)在設(shè)計(jì)上,一般取C1級(jí)筒內(nèi)筒高度與C1級(jí)筒進(jìn)風(fēng)口高度之比在1.4~1.8范圍。從降低系統(tǒng)阻力出發(fā)要求C2~C5級(jí)筒內(nèi)筒高度與其進(jìn)風(fēng)口高度之比逐級(jí)縮小,C2=0.6,C3=0.5,C4=0.4,C5=0.3。丹麥?zhǔn)访芩构驹贑5級(jí)筒上取0.24,其目的是盡量縮短最下一級(jí)內(nèi)筒高度,減少燒損的可能性以及更換方便,進(jìn)而提高系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)率。
 ?。?)分解爐MC混合室底部縮口尺寸為0.9m×0.9m,風(fēng)速達(dá)到38.14m/s,風(fēng)速過(guò)高。MC室直徑φ4.3m,高度13m,爐容188m3,單位產(chǎn)量為4.58t/m3h,趨于規(guī)范4~6t/m3h的下限,爐容略小。
 ?。?)三次風(fēng)管從篦冷機(jī)上殼體上抽取熱風(fēng),由于篦冷機(jī)冷卻效果不好,三次風(fēng)溫度低,熱風(fēng)經(jīng)過(guò)三次風(fēng)管進(jìn)入SC室,影響了SC室燃料的燃燒,煤粉在SC室燃燒不充分,SC室溫度低,從而影響了MC室生料的分解率。另外,三次風(fēng)管V型布置,在管路最低點(diǎn)易積料,堵料,影響管路的正常通風(fēng)。
 ?。?)回轉(zhuǎn)窯下料豎井口截面尺寸小(長(zhǎng)×寬=2.61m×2.3m),風(fēng)速過(guò)高(9.35m/s),窯頭罩截面尺寸?。ㄩL(zhǎng)×寬=3.9m×2.3m),風(fēng)速過(guò)高(6.327m/s)。下料豎井口和窯頭罩尺寸大小影響此處氣流的通過(guò)能力,風(fēng)速過(guò)高,增加窯頭罩的阻力,影響冷卻機(jī)的效率,影響二次風(fēng)溫。以一般經(jīng)驗(yàn)下料口豎井口和窯頭罩設(shè)計(jì)截面風(fēng)速取3~4m/s為宜。
通過(guò)上述理論分析得出結(jié)論:該生產(chǎn)線預(yù)分解系統(tǒng)阻力大,分離效果差,物料分解率低,限制了該系統(tǒng)熟料產(chǎn)量的提高。
3、技術(shù)改造原則及目標(biāo)
  結(jié)合HS公司的實(shí)際情況,確定技術(shù)改造原則:
 ?。?)最大限度利用原有設(shè)備和預(yù)熱器框架;
 ?。?)最大限度利用現(xiàn)有資源;
  (3)最大限度挖掘回轉(zhuǎn)窯潛力,提高回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)量。
  經(jīng)過(guò)熱工標(biāo)定和理論計(jì)算,確定技術(shù)改造目標(biāo):
 ?。?)系統(tǒng)產(chǎn)量按1500t/d設(shè)計(jì);
 ?。?)燒成系統(tǒng)熱耗小于3344kj/kg。
4、技改措施及特點(diǎn)
  (1)C1級(jí)旋風(fēng)筒直徑擴(kuò)大。經(jīng)核算確認(rèn)C2~C5級(jí)旋風(fēng)筒能滿足改造后的目標(biāo)要求,故直徑不變化。為減少預(yù)熱器飛灰損失,提高系統(tǒng)分離效率,將C1級(jí)旋風(fēng)筒直徑擴(kuò)大。由原直徑φ3.1m擴(kuò)大到直徑φ3.7m。C1級(jí)旋風(fēng)筒截面風(fēng)速達(dá)到3.49m/s。C2~C5旋風(fēng)筒截面風(fēng)速提高到6~7m/s。
 ?。?)內(nèi)筒直徑擴(kuò)大。改造后內(nèi)筒直徑:C1=φ1.736m,C2=φ2.484m,C3=φ2.621m,C4=φ2.701m,C5=φ2.770m。原系統(tǒng)內(nèi)筒直徑小,系統(tǒng)阻力大,改造后C2~C5級(jí)旋風(fēng)筒直徑?jīng)]變,而內(nèi)筒直徑均擴(kuò)大,這樣有利于降低系統(tǒng)阻力,內(nèi)筒直徑與旋風(fēng)筒有效直徑之比:C1=0.46,C2=.0.60,C3=0.63,C4=0.66,C5=0.62。經(jīng)過(guò)內(nèi)筒的風(fēng)速為15~18m/s。
 ?。?)內(nèi)筒高度進(jìn)行變化。改造后內(nèi)筒高度進(jìn)行調(diào)整。內(nèi)筒高度與進(jìn)風(fēng)口高度之比:C1=1.8,C2=0.6,C3=0.5,C4=0.4,C5=0.27。C1級(jí)旋風(fēng)筒內(nèi)筒高度的加大,可以減輕粉塵的二次飛揚(yáng),提高C1級(jí)筒的收塵效率。
 ?。?)旋風(fēng)筒入風(fēng)口和出風(fēng)口均有所擴(kuò)大。原系統(tǒng)的旋風(fēng)筒入風(fēng)口和出風(fēng)口由于風(fēng)速較高,風(fēng)口較小,加大了系統(tǒng)的阻力。本次改造在滿足風(fēng)量通過(guò)的條件下,適當(dāng)降低了風(fēng)速。入風(fēng)口風(fēng)速在19m/s,出風(fēng)口風(fēng)速在13.5m/s。另外出風(fēng)口的加大也為內(nèi)筒直徑的擴(kuò)大提供了條件。入風(fēng)口截面積改造前后對(duì)比見表(3)。出風(fēng)口直徑與旋風(fēng)筒有效直徑之比:C1=0.66,C2=0.64,C3=0.72,C4=0.70,C5=0.72。
 ?。?)各級(jí)旋風(fēng)筒下料管直徑擴(kuò)大。系統(tǒng)改造后,產(chǎn)量大幅度提高,原下料管直徑已不適應(yīng),其直徑需擴(kuò)大。下料管有效內(nèi)徑可按下列關(guān)系式確定:
dx=0.00192M0.5 (1)
dx1=[(dx)2/2]0.5 (2)
式中:dx———C2~C5級(jí)下料管有效直徑,m;M———物料流量,kg/h;dx1———C1級(jí)下料管有效直徑,m。
在更換下料管的同時(shí),換上了新式的鎖風(fēng)閥,加強(qiáng)密封,防止漏風(fēng)。另外改造原撒料裝置,保證系統(tǒng)下料順暢。
 ?。?)分解爐改造。改造RSP分解爐,拆除原SC室,利用原MC室筒體改為管道式分解爐,爐的直徑不變,經(jīng)計(jì)算產(chǎn)量達(dá)到1500t/d以后,分解爐的爐容應(yīng)大于260m3。為此在分解爐出風(fēng)口至C5級(jí)旋風(fēng)筒之間增設(shè)鵝頸管。鵝頸管的尺寸為φ3.1m×31m,使分解爐的爐容由原188m3變?yōu)?22m3。鵝頸管的設(shè)置,增大爐容,擴(kuò)大分解區(qū)域,延長(zhǎng)物料的停留時(shí)間,有利于氣料的混合換熱,提高物料分解率。爐出口向下的連接風(fēng)管從結(jié)構(gòu)上降低了窯尾框架的高度。三次風(fēng)管設(shè)在分解爐的底部錐體上部,切向入風(fēng)。C4筒下料點(diǎn)設(shè)在三次風(fēng)管入口處,使物料隨同三次風(fēng)一起入爐。噴煤管由原在SC室上部噴煤,改為在三次風(fēng)管入口處上部噴煤,噴煤點(diǎn)為兩處,對(duì)稱布置。分解爐底部縮口略有放大,尺寸由原0.9m×0.9m改為1.11m×1.11m??s口處風(fēng)速達(dá)到32.82m/s,分解爐截面風(fēng)速達(dá)7.56m/s,出風(fēng)管風(fēng)速達(dá)到14.5m/s。燃料在分解爐內(nèi)燃盡時(shí)間為2.3937秒。由于爐容的擴(kuò)大,保證了燃料在分解爐內(nèi)完全燃燒。
 ?。?)原三次風(fēng)管拆除,換上水平布置的三次風(fēng)管,并在窯頭罩上抽取三次風(fēng),三次風(fēng)溫提高,三次風(fēng)管的有效內(nèi)徑為φ1577mm,管內(nèi)風(fēng)速達(dá)到19~20m/s。并在三次風(fēng)管上安裝了手動(dòng)調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)風(fēng)量。
  (8)回轉(zhuǎn)窯下料豎井口截面尺寸擴(kuò)大,尺寸為6.4m×2.96m,窯頭罩換上偏心大窯頭罩,窯頭罩截面尺寸為6.4m×3.77m。這樣使窯頭罩內(nèi)風(fēng)速變小,有利于減少阻力,增加氣流通過(guò)能力,提高二,三次風(fēng)溫,窯頭罩內(nèi)截面風(fēng)速為3.5m/s。
  (9)回轉(zhuǎn)窯尺寸不變,由于產(chǎn)量的提高,回轉(zhuǎn)窯傳動(dòng)功率由原125kw增大到160kw。原窯頭窯尾密封裝置全部拆除,換上新式的柔性密封裝置,有效改善了回轉(zhuǎn)窯的密封性能。
  (10)預(yù)熱器后部廢氣處理系統(tǒng)的連接管路的直徑均有所擴(kuò)大,以便降低系統(tǒng)的阻力,管路內(nèi)的風(fēng)速達(dá)到15m/s。
  (11)增濕塔直徑不變,在高度上增加5.5m,增濕塔容積擴(kuò)大,延長(zhǎng)了煙氣在其內(nèi)部的停留時(shí)間,降低煙氣溫度。煙氣在增濕塔內(nèi)的行走速度為1.94m/s。
  (12)在喂料系統(tǒng)中,擴(kuò)大原下料管直徑,新增加雙板鎖風(fēng)閥,防止下料產(chǎn)生飛灰。
  (13)窯爐喂煤系統(tǒng)改造。由于系統(tǒng)產(chǎn)量的提高,喂煤量增加,回轉(zhuǎn)窯噴煤管的噴煤量增加,風(fēng)機(jī)更換,風(fēng)量增大。入爐的輸煤管尺寸按下列公式確定:
φ1=0.0188(Vf/20)0.5 (3)
φ2=0.0188(Vf/20x2)0.5 (4)
式中:φ1———分解爐輸煤管直徑,m;Vf———入分解爐一次風(fēng)量,m3/h;φ2———分解爐噴煤嘴直徑,m。
按公式計(jì)算,入爐輸煤管直徑由原φ480mm改為φ214mm,噴煤嘴的直徑由原φ480mm改為φ151mm,兩點(diǎn)噴煤,對(duì)稱布置。
 ?。?4)生料系統(tǒng)不改造。但是由于熟料產(chǎn)量的提高,原生料立磨產(chǎn)量80t/h,不能滿足生料的供應(yīng),故建議將生料的細(xì)度放粗,生料產(chǎn)量提高到100t/h。同時(shí)要求啟用立磨熱風(fēng)爐,以保證烘干物料所用的熱風(fēng)量。
 ?。?5)原篦冷機(jī)是屬于第二代產(chǎn)品,缺陷較多,不能滿足系統(tǒng)改造后的需要,故用充氣梁技術(shù)進(jìn)行改造,將原篦床前13排篦板梁改造為充氣梁,采用充氣梁篦板和高阻力低漏料篦板,增加風(fēng)機(jī)數(shù)量,在篦床兩側(cè)供風(fēng),依據(jù)下料規(guī)律的變化,調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)風(fēng)量。改造后的篦冷機(jī)冷卻效果明顯改善,二、三次風(fēng)溫提高,完全適應(yīng)系統(tǒng)改造后產(chǎn)量的變化。
 ?。?6)經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)核算,原系統(tǒng)的高溫風(fēng)機(jī),電收塵器,電收塵風(fēng)機(jī),篦冷機(jī)余風(fēng)風(fēng)機(jī),篦冷機(jī)收塵器等設(shè)備完全能滿足系統(tǒng)改造后的產(chǎn)量變化,故不用變化。改造后系統(tǒng)的主要設(shè)備及參數(shù)見表(4)。
5 結(jié)束語(yǔ)
  改造后,該生產(chǎn)線產(chǎn)量最高達(dá)到1600t/d,平均產(chǎn)量在1400t/d,系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)率高,產(chǎn)品質(zhì)量改善,生產(chǎn)操作控制更加可靠,取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。 摘自《國(guó)際建材設(shè)備》

編輯:

監(jiān)督:18969091791

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場(chǎng)。聯(lián)系電話:18969091791,郵箱:news@ccement.com。

相關(guān)資訊

水泥網(wǎng)視頻:亞泰集團(tuán)鐵嶺水泥一條4500t/d熟料線不建了

2025-12-12

西南水泥旗下一企業(yè)NOx超低排放治理中標(biāo)候選人公示

2025-12-01

重磅公示!水泥熟料能效 TOP4 出爐,規(guī)?;瘧?yīng)用替代燃料成為能效提升的秘密武器!

2025-11-07

上海發(fā)文!促進(jìn)建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 加快培育增長(zhǎng)新動(dòng)能

2025-11-04

閱讀榜

中國(guó)鐵建斬獲總計(jì)303億元大單

鐵路中標(biāo)大爆發(fā)!超296億鐵路項(xiàng)目中標(biāo)揭曉

全國(guó)水泥行業(yè)的鑰匙——華東市場(chǎng)

總計(jì)67.1億!中交中標(biāo)多個(gè)大項(xiàng)目

90億元!中建五局、中建三局、中建八局、中建六局、中建四局、中建七局中標(biāo)新項(xiàng)目

中鐵、鐵建、中建、中交、電建、能建中標(biāo)一波大工程!

總計(jì)116億元!上海建工、陜西建工、中國(guó)華西、湖南工業(yè)、云南建投、四川交建等中標(biāo)

123億元!中鐵一局、中鐵四局、中鐵十局、中鐵建工、中鐵上海局、中鐵隧道局、中鐵六局、中鐵七局、中鐵八局等中標(biāo)大單

44億元!中鐵八局、中鐵電氣化局、中鐵四局、中鐵一局、中鐵五局、中鐵上海局等中標(biāo)

1人死亡 直接經(jīng)濟(jì)損失197萬(wàn)元 冀東水泥旗下公司高處墜落調(diào)查報(bào)告出爐

蕪湖海螺4500t/d熟料線合計(jì)補(bǔ)充1000t/d產(chǎn)能

銅陵上峰水泥4500t/d熟料線補(bǔ)充1250t/d產(chǎn)能

58.6億元!5條公路大項(xiàng)目中標(biāo)了

中鐵、鐵建中標(biāo)140億高鐵大項(xiàng)目!

57億元!中鐵三局、中鐵隧道局、中鐵四局、中鐵電氣化局、中鐵建工、中鐵上海局、中鐵廣州局中標(biāo)大單

超159億元!10條公路項(xiàng)目中標(biāo)了

166億元!中國(guó)鐵建中標(biāo)大爆發(fā)

淄博山鋁水泥有限公司被申請(qǐng)破產(chǎn)

超86億元!中鐵十六局、中鐵十一局、中鐵十五局、中鐵十七局、中鐵十八局、中鐵十四局、中鐵二十二局等中標(biāo)大單

水泥網(wǎng)評(píng)論:越補(bǔ)越“過(guò)?!保∶髂晁嗍袌?chǎng)動(dòng)蕩風(fēng)險(xiǎn)加?。?/p>

11.30水泥早報(bào):葛洲壩松滋項(xiàng)目產(chǎn)能置換;安徽珍昊危廢證換證;北新防水股權(quán)收購(gòu)評(píng)估

中鐵十八局、水電六局中標(biāo)雅礱江道孚抽水蓄能電站項(xiàng)目

超97億元!企業(yè)中標(biāo)大爆發(fā)

78億元!北京建工、北京住總、北京城建、中建八局、中建二局、中國(guó)建筑中標(biāo)8個(gè)大單

超136億!廣東、河北、江蘇、湖北、浙江、安徽、甘肅等企業(yè)又中標(biāo)大單

超67億元!中建五局、中建三局、中建八局、湖南建工中標(biāo)長(zhǎng)沙奧體中心建設(shè)項(xiàng)目

韓建河山:韓建河山關(guān)于投標(biāo)項(xiàng)目收到中標(biāo)通知書的公告

16.5億元!葛洲壩集團(tuán)、水電七局中標(biāo)松滋抽水蓄能電站項(xiàng)目

27.8億!中交二航局、中交四航局、中交二公局、中交一航局中標(biāo)新項(xiàng)目

住建部:8月28日起,禁止在危大工程中使用輪扣式腳手架!45項(xiàng)技術(shù)被淘汰

中國(guó)電建中標(biāo)27.5億元

超27億元!中鐵二十局、中鐵大橋局、中鐵廣州局、中鐵四局等中標(biāo)大單

新變化!涉及水泥質(zhì)量的一個(gè)新標(biāo)準(zhǔn)一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)修改單發(fā)布

水泥網(wǎng)報(bào)告:2024年水泥市場(chǎng)運(yùn)行分析與2025展望

2024年全國(guó)水泥產(chǎn)量18.25億噸 全口徑降幅9.77%!

馮存?zhèn)ィ阂约夹g(shù)創(chuàng)新、擔(dān)當(dāng)自律促進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)效益環(huán)保雙提升

創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),品質(zhì)至上——江西萬(wàn)年青中熱水泥賦能高端工程,領(lǐng)航新質(zhì)發(fā)展

一圖了解!雅魯藏布江沿線有哪些水泥廠?

水泥網(wǎng)獨(dú)家:2025水泥行業(yè)十大預(yù)測(cè)—運(yùn)行壓力仍大,效益低位筑底!

水泥網(wǎng)數(shù)據(jù):2024年中國(guó)水泥產(chǎn)量

水泥網(wǎng)評(píng)論:行業(yè)過(guò)剩加劇,水泥企業(yè)應(yīng)謹(jǐn)慎考慮新建熟料生產(chǎn)線投產(chǎn)!

水泥網(wǎng)獨(dú)家:“2024中國(guó)水泥熟料產(chǎn)能百?gòu)?qiáng)榜”震撼發(fā)布!

水泥網(wǎng)獨(dú)家:當(dāng)前水泥行業(yè)主要矛盾是需求急劇下滑和去產(chǎn)能力度不足的矛盾

水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”已經(jīng)到了不得不反的時(shí)候

水泥網(wǎng)獨(dú)家:4500噸/日 PK 8500噸/日!“批小建大”太過(guò)離譜

生存問(wèn)題面前 沒有人是理性的 水泥行業(yè)有必要讓市場(chǎng)說(shuō)話了

水泥網(wǎng)評(píng)論:中美關(guān)稅戰(zhàn)升級(jí),或?qū)?duì)水泥行業(yè)產(chǎn)生利好?

新周期 反內(nèi)卷 謀突破!“水泥經(jīng)濟(jì)50人論壇”成功召開!

2025-12-23 08:52:37