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輥壓機(jī)聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的操作控制

天津振興水泥水泥有限公司 李洪生 王學(xué)民 · 2015-01-31 10:10

  摘要:該公司二線水泥粉磨系統(tǒng)采用TRP1400×1400輥壓機(jī)聯(lián)合粉磨系統(tǒng)。公司通過對(duì)該系統(tǒng)的優(yōu)化操作及技術(shù)改造,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,生產(chǎn)P· O42.5水泥臺(tái)時(shí)產(chǎn)量達(dá)到165 t/h以上,噸水泥電耗為36 kWh/t,充分發(fā)揮出了輥壓機(jī)聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的節(jié)能降耗和提高系統(tǒng)產(chǎn)量的優(yōu)勢(shì)。

  天津振興水泥有限公司二線水泥粉磨系統(tǒng)采用TRP1400×1400輥壓機(jī)聯(lián)合粉磨系統(tǒng)。該系統(tǒng)于2004年5月建成,幾年的生產(chǎn)實(shí)踐證明該系統(tǒng)年運(yùn)轉(zhuǎn)率可達(dá)80%以上,月最高運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)96%以上。本文僅就該系統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行介紹。

  1 工藝流程

  物料經(jīng)皮帶秤由混料皮帶輸送至喂料斗提,經(jīng)1.4 m皮帶進(jìn)入穩(wěn)料承重倉(cāng)內(nèi),物料從小倉(cāng)底部卸出以料柱形式進(jìn)入輥壓機(jī),被輥壓過的料餅經(jīng)喂料斗提進(jìn)入V型選粉機(jī)打散分選,經(jīng)循環(huán)風(fēng)機(jī)風(fēng)選后(實(shí)際生產(chǎn)過程中根據(jù)磨機(jī)能力通過循環(huán)風(fēng)機(jī)閥門來控制入磨物料量)的細(xì)顆粒被六筒旋風(fēng)收塵器收集,粗料落入稱重倉(cāng)重新喂入輥壓機(jī)循環(huán)輥壓,使物料得到擠壓破碎再與新物料一起入斗式提升機(jī)進(jìn)入V型選粉機(jī)分選,細(xì)顆粒入磨,粗顆粒再次被擠壓破碎,周而復(fù)始;出V型選粉機(jī)的細(xì)顆粒被六筒旋風(fēng)收塵器收集,通過下料溜子入磨粉磨,物料通過出磨斗提進(jìn)入O-sepa選粉機(jī)分選,成品經(jīng)布袋收塵器收集入庫(kù),粗顆粒經(jīng)回粉皮帶入磨繼續(xù)粉磨。表1是該系統(tǒng)設(shè)備的相關(guān)參數(shù)。

 2 參數(shù)控制與運(yùn)行調(diào)整

  2.1 物料粒度的控制

  輥壓機(jī)對(duì)物料的粒度要求比較嚴(yán)格,粒度過大或過小都會(huì)影響系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。如果物料細(xì)粉較多,則物料通過輥壓機(jī)速度就快,形不成足夠的料餅,物料受到的壓力小,導(dǎo)致輥壓后的物料成品率低,影響臺(tái)產(chǎn);物料粒度過大時(shí)容易造成輥壓機(jī)產(chǎn)生振動(dòng)或跳停,因此在正常生產(chǎn)過程中要注意保持熟料倉(cāng)的料位,避免因物料離析形成的物料顆粒變化對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)生影響。

  2.2 研磨體級(jí)配的調(diào)整

  由于物料經(jīng)輥壓破碎后,入磨物料的粒度(比表面積)已經(jīng)達(dá)到160~200 m2/kg,達(dá)到了不帶輥壓機(jī)的閉路粉磨系統(tǒng)的粉磨能力,因此磨內(nèi)研磨體級(jí)配要進(jìn)行合理優(yōu)化。最初按設(shè)計(jì)給定的級(jí)配進(jìn)行生產(chǎn),出磨水泥細(xì)度在0.1%~0.2%之間(0.08 mm方孔篩),現(xiàn)場(chǎng)取樣做循環(huán)負(fù)荷測(cè)定,過粉磨現(xiàn)象嚴(yán)重。2008年利用大修機(jī)會(huì)對(duì)級(jí)配重新進(jìn)行調(diào)整(表2),調(diào)整后出磨水泥細(xì)度在0.7%~1.0%之間,磨機(jī)產(chǎn)量明顯提高。

  2.3 喂料裝置對(duì)擠壓效果的影響

  2.3.1 穩(wěn)流稱重倉(cāng)的控制

  輥壓機(jī)上方稱重倉(cāng)的作用是調(diào)整進(jìn)稱重倉(cāng)的綜合料流量,起穩(wěn)流作用,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)穩(wěn)流稱重倉(cāng)的動(dòng)態(tài)控制,避免因稱重倉(cāng)料位的波動(dòng)而影響輥壓機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),造成輥壓后料餅質(zhì)量的較大波動(dòng)。合理地控制倉(cāng)位能夠保證輥壓機(jī)處于過飽和喂料要求,且使物料顆粒級(jí)配更加合理。如果倉(cāng)位過低,輥壓機(jī)上方不能形成穩(wěn)定的料柱,使稱重倉(cāng)失去靠物料重力強(qiáng)制喂料的功能,容易出現(xiàn)偏輥現(xiàn)象,從而引起輥壓機(jī)的振動(dòng);另外,倉(cāng)位過低,物料會(huì)直接沖擊稱重倉(cāng),容易造成揚(yáng)塵現(xiàn)象,影響輥壓機(jī)周邊的環(huán)境。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),我公司將稱重倉(cāng)料位在正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)控制在70%~80%,但在每次喂料前是先將稱重倉(cāng)灌滿再開插板。喂料初期輥壓機(jī)通過料量大,容易造成空倉(cāng)現(xiàn)象,從而導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)冒灰,也使稱重倉(cāng)失去了穩(wěn)料的作用,對(duì)操作影響較大,對(duì)此我們?cè)诓僮魃弦笤诖蜷_稱重倉(cāng)下插板前將喂料系統(tǒng)開啟,將稱重倉(cāng)灌滿后,再打開插板,同時(shí)給定喂料量,逐漸加大喂料量,讓新喂的物料壓住稱重倉(cāng),從而保證稱重倉(cāng)料位的穩(wěn)定。

  2.3.2 輥壓機(jī)斜插板的調(diào)整控制

  輥壓機(jī)斜插板位置不當(dāng),會(huì)造成輥壓機(jī)入口內(nèi)料柱壓力過大或過小,對(duì)形成穩(wěn)定料床有較大影響。位置過高,料柱壓力大,入輥壓機(jī)物料多,輥縫大,物料會(huì)沖過輥壓機(jī)或形成過厚料餅,增大下道工序負(fù)荷,擠壓效果變差,成品含量低;位置過低,料柱壓力小,入輥壓機(jī)物料少,難以形成穩(wěn)定厚實(shí)的料床,產(chǎn)量降低,嚴(yán)重時(shí)還可能造成設(shè)備振動(dòng)無法運(yùn)行。我公司在調(diào)整插板位置處安裝了一套刻度盤,使調(diào)整更具有指導(dǎo)性,通過反復(fù)調(diào)整觀察,輥縫控制在25 mm~33 mm,效果良好。

  2.3.3 輥壓機(jī)側(cè)擋板的調(diào)整

  輥壓機(jī)所固有的“邊緣效應(yīng)”使側(cè)擋板的作用至關(guān)重要。在生產(chǎn)過程中,如果調(diào)整定位不當(dāng),會(huì)造成輥壓機(jī)循環(huán)量加大,輥壓機(jī)喂料斗提負(fù)荷增加。我單位在輥壓機(jī)拆檢后,未能按照要求恢復(fù),使側(cè)擋板與輥?zhàn)佣嗣娴拈g隙達(dá)到了30 mm左右,喂料斗提電流偏高,從而影響磨機(jī)產(chǎn)量,嚴(yán)重時(shí)造成斗提減速機(jī)損壞。為了解決斗提電流高這一問題,我們利用定檢機(jī)會(huì)對(duì)輥壓機(jī)進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)側(cè)擋板的確存在問題,隨后將其與輥?zhàn)佣嗣娴拈g隙調(diào)整為5 mm,其余項(xiàng)目檢查未發(fā)現(xiàn)異常。定檢完畢后開車,喂料斗提電流由原先300 A降至220 A左右 (同等喂料量),磨機(jī)臺(tái)產(chǎn)明顯提高 (從150 t/h提高至175 t/h)。

  在正常生產(chǎn)時(shí)和定檢過程中,要加強(qiáng)對(duì)側(cè)擋板的壓緊螺栓進(jìn)行檢查緊固,并密切觀察側(cè)擋板的磨損情況。

  2.4 輥壓機(jī)壓力控制

  輥壓機(jī)的擠壓力是輥壓機(jī)安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要參數(shù),壓力值的大小決定了物料的擠壓效果,直接影響通過輥壓后料餅中成品的含量,其關(guān)系到粉磨系統(tǒng)的產(chǎn)量。壓力小則顆粒間空隙大,達(dá)不到物料破碎所需要的壓力,也形不成致密料餅,影響料床粉碎能力。輥壓機(jī)液壓系統(tǒng)加壓的壓力值與輥縫密切相關(guān),當(dāng)輥縫大于正常設(shè)定值,液壓系統(tǒng)自動(dòng)加壓,將輥縫恢復(fù)為正常值;當(dāng)輥縫達(dá)到最大設(shè)定值時(shí),液壓系統(tǒng)自動(dòng)卸壓以保護(hù)輥壓機(jī)輥面。在正常生產(chǎn)中我公司將輥壓機(jī)工作壓力值設(shè)定為10~10.5 MPa,輥壓機(jī)運(yùn)行電流為65~75 A。在輥面磨損嚴(yán)重時(shí)將輥壓機(jī)工作壓力值設(shè)定為10.5~11.0 MPa,輥壓機(jī)運(yùn)行電流為45~65 A。在輥面磨損較大的情況下,我們將輥壓機(jī)兩輥間的防撞塊進(jìn)行更換,減小由于輥面磨損造成的原始輥縫變大的問題。通過以上的措施,能夠較好地保證輥壓機(jī)的擠壓能力。

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 3 系統(tǒng)技術(shù)改造

  3.1 V型選粉機(jī)的技術(shù)改造

  (1)V型選粉機(jī)出風(fēng)口彎度過大,導(dǎo)致阻力大而影響通風(fēng)效果,同時(shí)造成旋風(fēng)收塵器風(fēng)道內(nèi)積灰嚴(yán)重(如圖1-a所示),針對(duì)這種情況,我們將出風(fēng)口管道下部進(jìn)行改造(如圖1-b所示),割除后重新制作風(fēng)道殼體,降低弧度,進(jìn)行平緩過渡,這樣既降低了系統(tǒng)阻力,也緩解了風(fēng)道內(nèi)的積灰問題。

  (2)考慮到物料落到V型選粉機(jī)中的階梯式導(dǎo)料板上,由上而下的分散效果逐步提高,于是我們將V型選粉機(jī)進(jìn)風(fēng)口處上部的3塊導(dǎo)流板間隙和出風(fēng)口處上部的2塊導(dǎo)流板封死(如圖2所示),這樣既提高了局部風(fēng)速,又避免了風(fēng)的短路,強(qiáng)制性地使風(fēng)從物料分散較好的下部通過,提高了選粉效率。在滿足磨機(jī)粉磨能力的前提下,未改造前循環(huán)風(fēng)機(jī)電流為27~30 A左右,循環(huán)風(fēng)機(jī)閥門開度80%~100%,循環(huán)風(fēng)機(jī)的噸水泥電耗2008年平均為1.492 kWh/t、2009年1月~7月平均為1.4815 kWh/t;改造后循環(huán)風(fēng)機(jī)電流為20~23 A左右,閥門開度40%~55%,循環(huán)風(fēng)機(jī)的噸水泥電耗2009年8月~12月平均為1.351 kWh/t,10年平均為1.179 kWh/t。同時(shí)循環(huán)風(fēng)機(jī)的閥門調(diào)節(jié)范圍得到提高,為磨機(jī)提產(chǎn)提供了條件,并且循環(huán)風(fēng)機(jī)磨損情況也明顯降低。

  3.2 O-sepa選粉機(jī)的技術(shù)改造

  3.2.1 存在的問題

  選粉機(jī)選粉效率低、循環(huán)負(fù)荷高,選粉機(jī)內(nèi)部風(fēng)道內(nèi)積灰嚴(yán)重。

  原因分析:造成選粉機(jī)選粉效率低的主要原因是入選粉機(jī)的一、二次風(fēng)量不足,造成單位體積氣體含塵量過高,有效的風(fēng)量不能帶動(dòng)過多的水泥顆粒,在轉(zhuǎn)子與導(dǎo)流葉片的分級(jí)區(qū)內(nèi)不能形成穩(wěn)定氣流,所以在一次風(fēng)管道內(nèi)積灰嚴(yán)重;風(fēng)道內(nèi)積灰后通風(fēng)面積減小,使得單位體積含塵量進(jìn)一步加大,造成導(dǎo)向葉片間隙積灰,從而使選粉機(jī)的選粉效果大幅度降低。

  3.2.2 措施

  在O-sepa選粉機(jī)的一次風(fēng)進(jìn)風(fēng)閥門北側(cè)開了一個(gè)1800 mm×300 mm的補(bǔ)風(fēng)口,并且將一次風(fēng)閥閥芯拆除,用以補(bǔ)充選粉機(jī)通風(fēng)量,提高選粉效率,這樣既可給選粉機(jī)補(bǔ)充風(fēng)量又可適當(dāng)減小磨內(nèi)風(fēng)量,降低物料流速,并對(duì)中控室操作方法進(jìn)行對(duì)應(yīng)調(diào)整。

  3.2.3 效果

  通過停磨檢查,選粉機(jī)風(fēng)道內(nèi)的積灰問題得到了徹底解決,選粉效率由原先35%提高到45%以上,效果比較明顯。

  3.3 混料皮帶下料溜子結(jié)皮堵料的技術(shù)改造

  原因:由于使用脫硫石膏及礦渣,水分較大,尤其雨季含水量更大,流動(dòng)性差,粘結(jié)在溜子底部

  及側(cè)壁,長(zhǎng)時(shí)間不清理就凝結(jié)成硬塊,堵塞溜子,影響正常喂料。

  處理措施:(1)安裝兩臺(tái)空氣炮,利用程序自動(dòng)控制對(duì)溜子內(nèi)壁進(jìn)行定時(shí)清理;⑵在溜子底部

  安裝一套振動(dòng)裝置,利用程序控制設(shè)定時(shí)間定期進(jìn)行振動(dòng)清理。

  效果:通過改造,基本能夠較好地解決溜子下料的問題,保證了系統(tǒng)的正常喂料。

  4 結(jié)束語(yǔ)

  筆者公司通過對(duì)該系統(tǒng)的優(yōu)化操作及技術(shù)改造,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,生產(chǎn)P· O42.5水泥臺(tái)時(shí)產(chǎn)量達(dá)到165 t/h以上,噸水泥電耗為36 kWh/t,充分發(fā)揮出了輥壓機(jī)聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的節(jié)能降耗和提高系統(tǒng)產(chǎn)量的優(yōu)勢(shì)。

編輯:王欣欣

監(jiān)督:18969091791

投稿:news@ccement.com

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